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每日学仪表』之阀门定位器维修实例
(1)调节阀开度不正确
[实例 1]工艺反映碳化 PV-504 调节阀与控制室显示的开度相差太大。
[故障检查]在手操器上用手动开关阀门并在现场观察,发现调节阀可以关闭,但开阀时调到 20%,调节阀已全开,怀疑阀门定位器有问题,检查发现单向放大器漏气。
[故障处理]更换有故障的定位器,联调后投用,调节阀恢复正常。
[维修小结]拆开单向放大器检查,发现背压室的橡胶薄膜有很多裂纹,橡胶薄膜使用时间长就会老化,出现开裂及泄漏,造成单向放大器失灵,导致调节阀的开度不准确。
[实例 2]工艺反映热水调节阀开不大,无法投自动。
[故障检查]检查安全栅输出 4-20mA 时,阀门定位器的输出为 20-100kPa,看来都正常。但发现定位器输出大(100kPa)时,调节阀的开度却很小,进一步检查,发现执行机构的膜室有漏气现象;拆卸检查发现执行机构膜室内上顶盘破碎,将膜片扎破。
[故障处理]重新加工顶盘,更换膜片,调节阀恢复正常。
[维修小结]当阀门定位器输出大(100kPa)时,调节阀开度很小,则故障的可能原因有:调节阀卡,或者是执行机构有故障。因此,检查的重点应在调节阀和执行机构。
(2)调节阀动作不灵活
[实例 3]压缩机入口阀门定位器反馈连接机构脱落,引起停机。
[故障检查]在一个月内已发生两次脱落故障,检查固定支架是稳固的,估计是受振动影响导致的脱落。
[故障处理]把连接杆加长 30mm 并攻螺纹,用两个螺母进行限位,解决了脱落问题。
[维修小结]阀门定位器反馈连接机构如图 10-14 所示,连接杆套在反馈杆的槽内,利用细钢丝的弹性卡住连接杆。当阀杆上下运动时,带动定位器反馈机构运动。定位器与调节阀连接的反馈连接机构脱落,阀门定位器就没有反馈,成了高放大倍数的气动放大器。正作用的定位器,信号增加,输出也增加,反馈杆脱落输出跑大;反作用的定位器,信号增加,输出将减小,反馈杆脱落输出跑小;必然会引起联锁动作而停机。
(3)调节阀关不严或开度不够
[实例 4]气动调节阀出现要开阀时开不大,要关阀时关不小。
[故障检查]单独对气动执行机构进行检查是正常的,检查后安装回气源管调节阀就正常了,但过一段时间又出现上述故障。对 PS2 定位器初始化后还是存在该故障。当出现以上现象时拆动一下执行机构的气源管来应付生产。
[故障处理]稍微旋松定位器输出工作口的气路接头,使其有微小的泄漏,问题得到解决。
[维修小结]SIPART PS2 使用中常见故障是排气不通畅或憋压,导致要开阀门开不了,要关阀门关不掉。解决的办法是,稍微旋松定位器输出工作口的气路接头,使其留有微小的泄气量(根据该定位器的特点,基本不会增加系统的耗气量),这样就可排除,并可预防憋压。”按此方法排除了该故障。
(4)有输入电流信号,阀门定位器不动作
[实例 5]精炼操作工反映 FV201 调节阀不动作。
[故障检查]现场检查发现压缩空气气源有水,导致定位器进水出现故障。
[故障处理]排净了空气管线内的积水,同时更换定位器,调节阀恢复正常。
[维修小结]本例故障的原因是:压缩空气总管至精炼工段的仪表空气管线安装不合理,使该段管路易积水且难排水。停产时对该空气管路进行了改造,消除了安全隐患。定位器的价格不菲,做好防水工作对延长定位器的使用寿命作用很大,除保障气源中不含水分外,对于露天安装的定位器,应采取安装防爆接头或外包塑料布等防水措施。
[实例 6]新安装的气动调节阀不动作。
[故障检查]检查 DCS 的输出信号正常,检查发现气源管没有接在定位器上。
[故障处理]把气源管接到定位器上后,阀门正常工作。
[维修小结]本例故障属于人为故障,从检查到处理故障没有费多少时间,但结果却出人意料,到底是安装时漏接还是被人拔了,后也没有个定论,但暴露了安装施工的管理问题.
[实例 7]DCS 输出信号为 0%时,阀门定位器就黑屏。
[故障检查]经测量 DCS 输出信号为 0%时,电流仅有 2.2mA,检查设置是对的,看来 DCS输出有问题,决定更换 AO 通道。
[故障处理]更换 DCS 通道后,定位器恢复正常。
[维修小结]通常 DCS 输出信号为 0%时,输出电流应该是 4mA,但测得电流仅有 2.2mA,也不能满足阀门定位器需要的小工作电流 3.6mA,所以阀门定位器会黑屏不工作。
(5)HART 手操器与定位器无法通信。
[实例 8]调校 FV201 阀门时,HART 手操器与 DVC6010 定位器无法通信。
[故障检查]检查定位器能正常工作,HART 手操器的供电正常。测量阀门定位器 LOOP 端的电压很低,只有 9.8V 左右,检查发现信号线接地。
[故障处理]对破损的信号电缆进行包扎,送电后通信恢复正常。
[维修小结]模拟量控制时,阀门定位器的低电压必须有 10.5V,对于 HART 通信,低电压必须有 11V。由于信号电缆破损出现接地故障,使定位器的供电电压低于 11V,导致手操器与定位器无法通信。对信号线信号进行绝缘处理后,排除了接地故障,定位器 LOOP端的电压恢复到 21V。
(6)智能定位器无法初始化或无法自校正
[实例 9]调校在用的阿自倍尔 AVP300 型定位器,波动且无法切换到自动。
[故障检查]调校前已检查并清洗过滤网,喷嘴及挡板,调校输入 18mA 电流有波动现象,因此,决定调整喷嘴初始位置。
[故障处理]调整喷嘴初始位置,逆时针调整后有改观,再次调整后定位器动作基本正常,进行自整定后定位器恢复正常。
[维修小结]在清洗过滤网,喷嘴及挡板时,可能改变了喷嘴挡板的位置,所以才出现波动且无法切换到自动的故障,调整喷嘴位置后有改观,说明判断是正确的。
山武 AVP 型定位器的自整定方法:输入 18mA 电流至定位器,用螺丝刀向右旋转零位/满度调整螺钉至停止为止(AVP100 型则按“UP”键),保持约 3s 直至阀门动作,自整定开始,松开螺丝刀。阀门自动进行全开,全关来回二次,然后在 50%开度处稍作停留进行运算,运算结束,终停留在对应输入 18mA 的开度位置,整个过程大约 3min。改变输入电流信号后核对阀门开度,自整定完成。保持输入信号在 4mA 以上至少 30s,就把自整定参数保存在定位器中。
[实例 10]调试硫回收工段的 PV-2351 直行程单座调节阀时,定位器初始化通不过。
[故障检查]经检查,反馈杆上驱动销钉的位置安装不合理。
[故障处理]调整反馈杆上的驱动销钉位置,到达额定冲程的位置或更高的一个刻度位置后,用螺母拧紧驱动销钉。调整驱动销钉的位置后,顺利通过初始化。
[维修小结]本例故障所用定位器为西门子 SIPART PS2 型。故障原因系反馈杆上驱动销钉的位置未达到额定冲程的位置。
(7)智能定位器参数设置错误故障
[实例 11]FV-1502 调节阀调校时,控制室的给定信号与定位器显示不一致。
[故障检查]检查发现给定信号为 0%时,阀门定位器显示为 20%,给定信号 时,定位器显示 。看来是零点不对,检查设置参数,参数 6(SCUR)被设置为 0mA。
[故障处理]把参数 6 从 0mA 改为 4mA 后,控制室的给定信号与定位器显示一致。
[维修小结]本例是 SIPART PS2 定位器参数设置错误引发的故障。参数 6 的功能为设定电流范围,昌晖仪表工程师在实践中发现,参数 7 及参数 38 设置错误,也会造成控制室给定信号与定位器显示不一致的故障。
[实例 12]调试灰水处理工段调节阀,给定信号与阀门定位器显示不一致。
[故障检查]检查发现给定信号为 0%时,定位器显示为 ,给定信号 时,阀门定位器显示 0%。检查设置参数,发现参数 7 及参数 38 设置错误。
[故障处理]把设置参数“RISE”(上升)改为“FALL”(下降)后,控制室的给定信号与阀门定位器显示一致
[维修小结]西门子 SIPART PS2 定位器的参数 7(SDIR)的功能为设定值方向,参数38(YDIR)的功能为行程方向显示,由于设置参数时把上升,下降方向搞反了,所以出现错误的显示。
电磁阀的维护
正确安装、使用、维护是电磁阀可靠工作的保证。安装或更换电磁阀应注意工作介质的流向,尽可能安装在振动较小的地方。安装时要注意与阀门相连部位及阀门本体的密封,防止泄漏。室外安装要防止雨水进人电磁阀。电磁阀安装在新的工艺管道上,使用前应对管道进行吹洗,把管道中的杂质、积污、焊渣清除,可避免电磁阀堵塞或卡死。
供电电源要与电磁阀铭牌上的规定一致,电磁阀应接地以保证安全。工艺停产期间,应将电磁阀前的手动截止阀门关闭。停产时间过长,要把电磁阀拆下保管,避免工艺管道的积垢留置在阀内,使阀门内部卡死而不能工作。
电磁阀的维修
①通电后电磁阀不工作
先检查接线是否正常,再检查线圈是否断了,给电磁阀开或关的信号,听电磁阀是否有动作的声音,若听不到声音,线路或线圈肯定有问题。检查接线是否有接触不良、断路、短路现象,线路没问题就是电磁阀线圈断了,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,线圈电阻值不正常大多是电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧坏;弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也会使线圈烧坏,烧坏的线圈只有更换。
②通电后电磁阀没有打开
可检查阀盖螺钉是否松动,更换阀盖密封垫后才出现这一故障,应检查密封垫片是否过厚、过薄,或者螺钉松紧程度不一致。检查阀芯是否卡死,有导阀的应检查导阀阀口是否有堵塞现象。
③断电后电磁阀关不了
检查阀芯是否卡死,导阀阀口是否堵塞。电磁阀关不死。应检查阀芯的密封垫片是否损坏,阀座是否松动。阀芯卡死,堵塞故障可通过清洗来解块,清洗可用汽油或水,清洗后用压缩空气吹干,拆卸电磁阀一定要记住各部件的顺序,避免回装时出错造成新的故障。
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